為了更好的服務(wù)車間生產(chǎn),中藍義馬電修車間開展了多次“小改小革”,正是這些看似不起眼的小改小革,不僅方便了工人的操作,降低了勞動強度,也大大提高了生產(chǎn)效率。
原來中藍義馬中潔分廠氫還原車間大干燥機進料時,進料的快慢是由變頻器和人配合來完成,不太容易控制進料的速度與頻率,不能完全實現(xiàn)平穩(wěn)進料,操作工勞動強度大。鑒于這種情況,電修車間決定對其進行改造,他們在控制線路上加裝了一個時間繼電器,成功解決了進料的問題。通過這次改進,操作工可以通過調(diào)節(jié)時間繼電器的時間間隔來控制進料速度,這樣不僅達到了平穩(wěn)進料,還降低了操作工的勞動強度,提高了車間設(shè)備的自控率,實現(xiàn)了進料的“自動化”。
其實像這樣的例子還有很多,如:甲醇制氫導(dǎo)熱油爐電機加變頻器,可以有效地控制進風(fēng),同時還節(jié)省了電能;脫鹽水泵聯(lián)動,可以使脫鹽水自動化。他們還將鼓勵員工在現(xiàn)有的設(shè)備基礎(chǔ)上,集思廣益,努力探索,通過這種看似不起眼的“小改小革”,既不需要投入太大的成本,又能解決生產(chǎn)過程中遇到的難題,把人員從繁重的勞動中解脫出來,干其它更重要的工作,從而提高了生產(chǎn)效率。